春節后,大慶煉化公司二套硫銨裝置高負荷運行,一袋袋昆侖牌肥料級硫酸銨產品源源不斷地運出廠區。截至3月25日,大慶煉化今年共生產硫酸銨產品4541噸,銷往黑龍江省各市縣。
近年來,大慶煉化生產的肥料級硫酸銨憑借可靠的質量和良好的肥效,成為東北三省家喻戶曉的“硬通貨”。
“你想不到吧,這白色顆粒在未加工前,是聚丙烯酰胺產品生產過程中產生的廢氣。”大慶煉化化工一部工藝工程師孫海勇對記者說。
為解決含氨廢氣排放的難題,國內同行業以往采用單效蒸發(一個蒸發器蒸發提濃產出產品)技術生產硫酸銨產品。這種方式對介質腐蝕性低,但能源消耗較高。大慶煉化通過技術攻關成功解決了設備嚴重腐蝕的問題,并以多次循環使用蒸汽的方式大幅減少了蒸汽用量,生產的肥料級硫酸銨質量指標始終優于國家標準,真正實現了質效雙提升。
“我們采取三效蒸發的方式,以二效循環系統部分管線為實驗對象,選用更高等級的‘雙相鋼’材質替換易腐蝕部位,徹底解決了原料加工過程中的腐蝕問題。與相同產能、采用單效蒸發技術的硫銨裝置相比,每年可減少蒸汽用量1.61萬噸,實現了裝置低能耗運行、綠色高質量生產。”大慶煉化硫銨裝置區高級主管李家良說。
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